技术概况 :
该项技术将烟气雾化预处理后再进行旋流板塔湿法处理,两者结合,除尘脱硫效率高,特别应用在25t/h循环流化床锅炉中,效果显著。该技术未见报道,有创新,产品达到 国内同类产品先进水平。
经省环保产品检验中心检测,所测指标优于HCRJ0140-1999的要求,据省环境检测中心站对杭州龙山化工有限公司LXSJ25除尘脱硫装置测试,烟尘、SO2等实测排放浓度均优于有关国家排放标准。经多家用户使用,反映满意。
技术原理 :
一、基本原理
在装置主体前一定长度的烟道(或预处理塔)中装设数组高雾化喷头,使该烟道中形成高雾化的区段,烟气短时间(约0.5S)内在雾化区段中穿行,烟尘与SO2有了充足的机会与吸收液接触,烟尘被吸引液吸附形成微团,SO2与吸收液应反完成第一次脱硫。已形成微团的烟尘在紊流中不断与其他微团碰撞,凝结成较大微团,增加了烟尘的有效质量,完成第一次成形,提高了离心的效率。在装置主体中,装设多块高重叠度的旋流板,下面为除尘脱硫板,上部为脱水板。微团随烟气切向进入装置主体的底部,在离心力的作用下,完成第一次除尘。在第一次除尘中,较大的微团被分离,较小的微团沿装置螺旋上升,进入除尘脱硫板。在除尘脱硫板上方装有布液喷头,对除尘脱硫板进行布液,吸收剂在除尘脱硫板叶片上均匀形成水膜,高速烟气逆向与吸收液相接触,吸收液被气流喷散,与烟气再次接触,形成二次成形及脱硫,成形后的微团以仰角自叶片射出,沿着螺线轨迹甩向塔壁,完成二次除尘。如此经过多块除尘脱硫板净化后,烟气中的烟尘和SO2的含量已达标,经过处理后的洁净烟气进入脱水板,经脱水板的脱水及挡水圈的作用,烟气的含湿量达到标准,最后达标的烟气被排入大气中。
二、技术关键
1、 在装置前增设吸收液的高雾化区段;
2、 在高雾化区段中气流处于紊流状态;
3、 宝塔型进液;
4、 装置上部设有脱水板及档水圈,脱水板上方有冲灰设施。
适用范围:
适用于75t/h以下的链条炉、沸腾炉(包括流化床锅炉)、抛煤机炉、煤粉炉等工业锅炉的烟气除尘脱硫;本技术也适用于能分解成4个及4个以下小于、等于75t/h容量的大容量锅炉或多台75t/h以下(含75t/h)的电厂、工业锅炉房、生活锅炉房的烟气除尘脱硫。
技术指标:
一、技术指标
名称 单位 指标
处理烟气量 m3/h 相当于1~75t/h锅炉
锅炉出口原始烟尘浓度 mg/m3 ≤30000
脱硫除尘装置阻力 Pa 600~1500
烟尘排放浓度 mg/N.d.m3 <100
SO2排放浓度 mg/N.d.m3 <900
林格曼黑度 级 <1
除尘效率 % >95~99 沸腾炉 >99%
脱硫效率 % 70~95
烟气含湿率 % ≤8
液气比 L/m3 <1
二、条件要求
1、 按锅炉的使用工况进行针对性设计;
2、 按设计图纸及相关工艺标准进行施工及验收;
3、 严格按照操作规程运行;
4、 用户应确保其他辅助的正常运转;
5、 及时补充水量,保证循环水量达到设计要求,补水不得含有游离氯;
6、 按燃煤的含硫率调整循环水的碱度;
7、 沉灰池尽量满足设计条件,并及时清理沉池中的积灰,确保循环水质达到工业排污标准;
8、 定期对设备进行维护保养。
主要设备及运行管理:
一、主要设备
1、 美国进口超大畅通通道喷雾喷嘴;
2、 多层旋流板塔;
3、 供液泵。
二、运行管理
1、 按燃煤含硫量调节吸收液的碱度;
2、 确保喷嘴供液压力≥0.25Mpa;
3、 定期对脱水板进行冲洗;
4、 定期对沉灰进行清理;
5、 每季对喷嘴套管在不停炉状态下换向一次;
6、 每年对旋流板保养一次。
经济可行性及市场预测转化实施方案 :
一、项目投资情况
总投资 35.39万元
其中,设备投资 22.26万元
主体设备寿命 20年
运行费用 17.1万元/年
二、经济效益分析
1、主要技术指标
①预计脱硫效率 ≥70%
②纯度90%Cao的耗量(Cao利用率按80%) 8.5kg/10000m3
③自来水耗量(按损耗10%计) 0.35t/10000m3(热态)
④电耗 0.9kw/10000m3(热态)
⑤ 处理烟气量 85000 m3/h
2、经济分析依据
①自来水价 1.2元/m3
②电价 峰电0.69 元/度,谷电0.3元/度(按电价0.53元/度计)
③燃煤含硫率 ≤1%
④纯度90%Cao售价 150元/吨
⑤设备折旧年限 20年
⑥工厂开工率 330天/年
⑦排污收费标准 0.75元/kg.SO2
3、综合运行成本估算(文丘里管及水膜除尘器节省的自来水费未算)
当燃煤含硫率为1%时,按处理每万立方米烟气所进行的成本估算如下:
综合成本:2.54元/10000m3(热态烟气)
4、脱硫工程经济效益
按现行二氧化硫排污收费标准,脱硫前、后的经济分析如下表:
燃煤含硫率1%
年排污费(万元,脱硫前) 50.50
年排污费(万元,脱硫后) 15.15
脱硫装置年运行费(万元) 17.10
脱硫前后费用对比(万元) 18.25
各备:烟气脱硫效率按70%计,排放收费按0.75元/kg.SO2计。
三、环境效益分析
按上述35t/h典型规模,煤耗约120吨/天(含硫率1%),向大气中排放二氧化硫约2.04吨/天。脱硫工程运行后,二氧化硫的排放量减少为0.61吨/天,若以每年改造和新建40台计,则SO2减排近2万吨/年将大大改善周边环境质量,为全国控制大气污染做出自己应有的贡献。