适用范围
建材、冶金、电力等行业煤粉制备系统
主要技术内容
一、基本原理
设备正常工作时,含尘气体由进风口进入灰斗,一部分较粗的尘粒由于惯性碰撞或自然沉降等原因落入灰斗,其余大部分尘粒随气流上升进入袋室,经滤袋过滤后,尘粒被滞留在滤袋的外侧,净化后的气体由滤袋内部进入上箱体,再由阀板孔、排风口排入大气,从而达到收尘的目的。随着过滤的不断进行,收尘器阻力也随之上升,当阻力达到一定值时,清灰控制器发出清灰命令,首先将提升阀板关闭,切断过滤气流;然后,清灰控制器向脉冲电磁阀发出信号,随着脉冲阀把用作清灰的高压逆向气流送入袋内,滤袋迅速鼓胀,并产生强烈抖动,导致滤袋外侧的粉尘抖落,达到清灰的目的。由于设备分为若干个箱区,所以上述过程是逐箱进行的,一个箱区在清灰时,其余箱区仍在正常工作,保证了设备的连续正常运转。
二、技术关键
1.防燃结构设计:在收尘器内易积灰处加设防尘板,消除收尘器内部所有积灰面,抑制了煤粉的自燃。为了防止收尘器内部结露及堵料,利用厂里废气对收尘器进行蒸汽保温,并在灰斗上加设料位计、振动器,御防灰斗内部积灰。
2.采用大口径脉冲阀进行多点高压脉冲清灰,清灰强度大,清灰彻底。
3.采用导流管,清灰时,经导流后的压缩气体均匀地进入各布袋,使得清灰更为均匀。
4.采用带防爆锁的可调式防爆安全阀,可根据具体情况来调整卸爆压力,这种形式的防爆装置密封性能好,且释爆压力设置更加合理、便捷。
5.首次提出在收尘器各室的出口调整过滤气流,当收尘器内各箱体因风量分配不均而出现负荷偏置以致阻力上升时,可以很方便地通过调整提升阀门的开度来达到气流均布的目的。调整时,人可在不停机的情况下在室外进行操作,方便、灵活。
6.采用改进型的浅斗式回转下料器,使得下料更为连续、流畅。
7.新型微机控制仪:对收尘器清灰、卸灰、回灰进行综合自动控制,使收尘器得以在最佳状态下运行。
8.安全监测与消防系统:采用CO、O2监测仪、超温报警、氮气灭火等消防措施。
典型规模
立式磨20t/h,收尘器处理风量50000m3/h
主要技术指标及条件
一、技术指标
1.能一次性处理含尘浓度≤800g/Nm3的煤粉;
2.壳体承受的压力达9000Pa;
3.充分的防燃措施,避免高浓度煤粉自燃;
4.采用可调式防爆安全阀,自动卸压;
5.机外检测破袋和机外换袋,采用弹性袋口,拆换袋方便;
6.脉冲清灰,清灰强度大,动作迅速;
7.齐全的安全监测与报警措施,保证了设备的安全运行;
8.整机采用微机自动控制,各控制参数易于调节,投入自动时,可实现无岗位工操作。
二、条件要求:
FGMM系列袋收尘器主要适用于建材、冶金、电力等行业煤粉制备系统的收尘,在上述系统中,FGMM袋收尘器兼有产品收集与除尘的双重作用,无需预收尘设备。
FGMM收尘器正常工作温度≤120℃,操作中建议将收尘器的入口温度控制在110℃以下。
主要设备及运行管理
一、主要设备
煤粉制备系统采用 FGMM系列袋收尘器后,由于去除了预收尘设备,可优化工艺流程,降低系统阻力,减小风机的装机容量;收尘器主体设备有箱体、滤袋、集灰斗、阀门等组成。设备工作时,由控制器对其进行清灰、卸灰、回灰的综合自动控制。
二、运行管理
收尘器正常运行时,可外换袋和机外检测滤袋,维护、管理非常方便。
投资效益分析
一、项目投资情况
总投资 98万元
其中,设备投资 63万元
主体设备寿命 15—20年
运行费用 31.3万元/年
二、经济效益分析
与传统煤磨二级收尘工艺相比,一级收尘工艺减少了设备与土建费用,工程总投资约可节省20%。
以苏钢高炉喷煤制粉系统收尘为例(磨机产量10吨/小时,收尘器处理风量30000m3/h,风机装机容量110kW)。
收尘系统总投资 98万元
收尘设备投资 63万元
土建及其它费用 35万元
主体设备寿命 15年
收尘器年运行费用(年使用电费+年维护费)28万元
采用该项技术后年节电费用 29万元
采用该项技术后多回收粉尘效益 27万元
三年回收全部投资
三、环境效益分析
收尘器工作岗位清洁、排放达标,既净化了环境,又节约了资源,具有良好的环境效益。
推广情况及用户意见
一、推广情况
该项目自97年鉴定以来,先后在建材、冶金等行业推广应用几十台,产品遍布二十余个省、市,取得了明显的社会、经济效益。尤其在钢铁行业,推广势头良好,为建材产品行业渗透、跨行业推广起到了示范作用。预计随着综合节能新技术的广泛应用,高浓度、防爆型袋收尘器必将具有广阔的应用前景。
二、用户意见
该项项目自推广应用以来,用户普遍反映收尘器及控制器运行状况良好,设备运转率达100%,排放达标,维护、管理方便。
采用该技术后,工艺流程简化,节电效益显著,工程造价大幅度降低,经济效益显著。